在車床上加工深孔,通常對刀桿剛度不足問題的解決方法是,特制一刀桿,裝入尾座孔內,手搖尾座進行鏜削,其加工過程與鉆孔一樣,需反復進行。這樣,勞動強度仍然很大,更重要的是,由于需要反復間歇性進給,且手搖進給速度也不可能很均勻,加工精度和表面粗糙度都較差,達不到較高的質量要求。
因此,對一般的小型工廠而言,加工軸類深孔的**佳解決辦法是將車床稍加改裝,使尾座能夠自動進給。
要使車床尾座能夠自動進給,可以設計多種改進方案,其中**簡單的一種辦法是將尾座與大拖板之間加裝接板進行剛性聯接,這樣,當大拖板進行縱向進給時,尾座隨之前進,實現了尾座的機動進給。
利用該方法應注意下面的問題:平時,當尾座鎖緊手柄處于放松位置時,尾座下面的鎖緊壓塊與車床導軌之間有間隙。而當手柄處于鎖緊位置時,壓塊被壓緊在導軌上,摩擦力很大。所以,必須調節壓塊上的調節螺母,使尾座鎖緊手柄在鎖緊位時,壓塊與導軌之間既無間隙,又無鎖緊力。
利用這種方法,能夠實現車床機動進給加工深孔,既提高了加工質量和生產率,同時又大大減輕了工人的勞動強度。而且機床本身幾乎未做任何改動,不需改進成本,不破壞車床原來的任何零部件。若要機床恢復原來的車削功能,只需拆下接板,再調節尾座下面壓塊的調節螺母回到原來位置即可,非常方便。
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